除鱗泵機系統(tǒng)工作原理:系統(tǒng)由工廠提供濁環(huán)水,經(jīng)過兩臺前置泵(一用一備)加壓至1.0MPa,進(jìn)入Y型過濾器清除雜質(zhì)以后,送入高壓離心泵。從離心泵打出的高壓水經(jīng)最低液面閥、液壓閘閥進(jìn)入水罐,再由水罐向車間管路和軋線除鱗裝置提供高壓水。水罐低位時最低液面閥關(guān)閉,離心泵直接向除鱗點供水。高壓水系統(tǒng)1離心泵改進(jìn)前潤滑油溫一直較高,達(dá)到了59℃,經(jīng)常造成離心泵各軸承、軸瓦溫度居高不下,頻繁跳泵,影響了離心泵正常運行,并直接造成水泵損壞、緊急搶修事故。比如,高壓水1離心泵在2002年3月27日發(fā)生了推力軸承燒損,造成板廠停產(chǎn)48小時事故。
主要原因系水泵軸承的潤滑油液溫度過高造成的,原設(shè)計油路系統(tǒng)的冷卻能力不足、增速機回油不暢引起溫度較高所致。治理方法:每臺泵的增速箱增加一套回油過濾冷卻系統(tǒng),作用:1)保證增速機回油通暢;2)降低潤滑油液溫度;3)保證油液清潔度。每套系統(tǒng)采用主要設(shè)備有:一臺螺桿泵;一臺過濾器;一臺冷卻器。效果:經(jīng)現(xiàn)場實測:1離心泵改進(jìn)后運轉(zhuǎn)24小時后,檢測系統(tǒng)油溫下降了8℃;油溫從改進(jìn)前的59℃下降到改進(jìn)后的51℃,再沒有發(fā)生油溫升高停機的事故,并且該改進(jìn)運用到后建的2、3離心泵上。在高壓水系統(tǒng)停車后,由于23離心泵出水管的電動截至閥未關(guān)嚴(yán),單向閥被沖刷磨損,造成高壓水倒灌除鱗泵,致使密封和軸瓦全部損壞,被迫返廠修復(fù)。
作者:佚名 來源:中國石油網(wǎng)